| 高硅铸铁用于浓硝酸生产设备防腐改造
济南化肥厂有限责任公司年产30t浓硝酸,所用的气液分离器、成品酸冷却器及成品酸泵等设备,由于耐腐蚀性较差,使用寿命短,维修频繁,严重影响了生产的正常进行。
气液分离器的上部为不凝性气体,下部为液体硝酸,内部介质为98.2%以上的浓硝酸(温度20℃)。原设计结构为上、下底及筒体焊接而成,材料为C4钢,主要成分是 0Cr14Ni4Si4 ,能耐稀硝酸的腐蚀,但由于气液分离器内有大量的浓硝酸挥发性气体,使设备易产生晶间腐蚀,焊缝处热影响区由于晶粒发生变化,使焊缝处耐腐蚀性能大大降低。焊缝泄漏严重,塔顶负压严重降低,经测厚检查,壁厚由原来的4mm减为2mm,每隔10天左右就要停车检修。成品酸冷却器是淋洒式水冷器,内部介质为98.2%以上的浓硝酸。原设计材料是铝合金,直管和弯头是用氩弧焊焊接的,由于焊后焊缝及周围热影响区的材料成分发生变化,焊缝经常因腐蚀发生泄漏,一旦泄漏,冷却水进入铝管,使成品酸的浓度降到98.2% 以下,造成成品酸不合格,同时由于酸漏入循环水中,对凉水塔设备及管线也造成了腐蚀。成品酸泵原设计为50FF-40四氟泵,叶轮材料为聚四氟乙烯,外装式机械密封,静环材料是陶瓷,动环材料是聚四氟乙烯,常温下,聚四氟乙烯耐硝酸腐蚀的能力较强,但成品酸温度是20℃左右,夏天能达到60℃,此时聚四氟乙烯的强度及耐腐蚀能力都会大大降低,叶轮轴与机械密封结合部经常因腐蚀造成间隙过大,间隙由0.5mm增大到3~5mm,成品酸从叶轮轴端部向外泄漏,一周左右就要换一台泵。
针对上述问题,应用高硅铸铁材料,对气液分离器、成品酸冷却器及成品酸泵分别进行了防腐改造,以提高其抗腐蚀性能。高硅铸铁材料主要成分是STSi15R,Si含量14.5%~17%,能耐浓硝酸的腐蚀,机理是其表面可形成由SiO2组成的保护膜。
气液分离器C4钢焊接结构改为高硅铸铁,三个部分用法兰连接而成。成品酸冷却器列管改为高硅铸铁材料,两端用短节进行连接。为了提高冷却效果,把冷却器下半部由单排管改为双排管,并把冷却水槽加宽100mm,中间增加淋水板。成品酸泵的型号改为50FG-40,通流部分(叶轮、轴套、叶轮背帽、泵盖、泵体、机械密封静环)全部改为高硅铸铁材料。
上述三种设备改造后的实际运行表明,使用寿命均大大延长,改造效果显著。X08.07-01
〔济南化肥厂有限责任公司马立行供稿 济南市 250101 mlh19680713@163.com〕⑦ |